力華動態(tài)
內(nèi)孔高頻感應(yīng)加熱快速退火處理后冷拉軸承鋼樹內(nèi)應(yīng)力的狀況
鋼材經(jīng)冷拉變形后,其內(nèi)部存在很大的內(nèi)應(yīng)力,如不及時消除會引發(fā)內(nèi)部裂紋。通過退火可以降低內(nèi)應(yīng)力,使其達到安全水平。 傳統(tǒng)加熱退火處理時,鋼材在爐內(nèi)緩慢降溫冷卻,為降低內(nèi)應(yīng)力提供了比較有利的條件。而內(nèi)孔高頻感應(yīng)加熱快速退火處理,鋼材從高溫到常 溫均在大氣中冷卻,能否降低鋼材內(nèi)應(yīng)力并使其分布均勻。為此, 筆者進行了試驗和儀器分析退火前后相同部位GCr15冷拉材的內(nèi) 應(yīng)力分布狀況。
利用X射線應(yīng)力分析儀,對退火前、后相同點應(yīng)力狀態(tài)的分析結(jié)果。試驗鋼材直徑為23mm,沿圓周每隔90。定點并測定其應(yīng)力,退火后再測定相同點位的應(yīng)力。退火溫度為800℃,采 用15℃.S'-I、40℃.S-l、65℃.S-l三個加熱速度,以測定其對內(nèi) 應(yīng)力大小的影響。從試驗結(jié)果可以得到以下幾點初步結(jié)論。
(1)內(nèi)應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生改變
從退火前拉應(yīng)力轉(zhuǎn)化為壓應(yīng)力,經(jīng)退火處理后表面應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生了根本性變化。
(2)內(nèi)應(yīng)力的*值退火后明顯減小
試樣A以96MPa下降 *18MPa,試樣B從45MPa下降*13. 5MPa,試樣C從 185. 2MPa下降*24. 8MPa,內(nèi)應(yīng)力的*值下降70%~85%。
(3)內(nèi)應(yīng)力分布的均勻性隨退火時內(nèi)孔高頻感應(yīng)加熱速度的提高而下降800℃退火時,加熱速度為15℃.S-l。鋼材內(nèi)應(yīng)力*大值與*
小的差值為4. SMPa,40℃.S-l時為11. 5MPa.65℃.S-l時為
15. 8MPa。但是,即使采用65℃.S-l加熱速度時,所產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)
力不會對鋼材質(zhì)量帶來任何危害。其內(nèi)應(yīng)力處于安全水平。
綜上所述,可以認為內(nèi)孔高頻感應(yīng)加熱快速退火處理時,冷拉軸承鋼材的內(nèi)應(yīng)力約有80%可以消除,內(nèi)應(yīng)力的分布比較均勻,完全達到了再結(jié)晶退火的目的。